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退火爐加熱處理設(shè)備節(jié)能情況的技術(shù)改造步奏
新聞分類: 技術(shù)資訊 瀏覽:2289 日期:2012/02/03
將原爐襯重質(zhì)高鋁耐火磚拆除,在其爐壁上加焊固定折疊纖維,用新型節(jié)能耐高溫硅酸鋁陶瓷耐火纖維折疊塊,折疊塊具有抗氧化、蓄熱、保溫良好、熱損失少、維修利便等長(zhǎng)處,與耐火爐襯比擬節(jié)能20%~30%。 改造后爐子保溫機(jī)能好,升溫時(shí)間快,加工周期短,產(chǎn)量增加了,同時(shí)爐內(nèi)溫差大幅度減小,產(chǎn)品質(zhì)量可靠。 將原頂部重質(zhì)高鋁耐火磚及角鋼拆除,用δ=5mm的A3鋼板制成“V”型槽鋼體焊接成弧頂,在其頂部增加六根縱向加固梁(用L70mm×L70mm×7mm角鋼),與爐面板、頂板,爐體周圍點(diǎn)焊加固增加強(qiáng)度,有效防止頂部在安裝后爐襯下墜。 一臺(tái)11m3燃油臺(tái)車式退火爐,主要用于抽油機(jī)鋼件的熱處理,已使用十五年,有效長(zhǎng)度3900mm×2100mm×1400mm,受當(dāng)時(shí)設(shè)計(jì)理念和用料的限制,因?yàn)榻ㄔ鞎r(shí)間早,爐墻選用了重質(zhì)高鋁耐火磚砌筑,爐頂采用重質(zhì)高鋁耐火磚吊掉結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)時(shí)沒(méi)有保溫層,燃燒系統(tǒng)為直噴式燃燒器,透風(fēng)系統(tǒng)不完備,使得爐內(nèi)壓力不足,這就形成了耗能增大、蓄熱慢、散熱快、冒黑煙、不能完全燃燒、熱損失嚴(yán)峻等缺陷。 加固爐門,在爐門周圍用L100mm×L100mm×10mm角鋼加固,爐門內(nèi)安裝新型節(jié)能耐高溫硅酸鋁陶瓷纖維折疊塊,安裝時(shí)將折疊塊外凸?fàn)t門角鋼周圍100mm作為封面,當(dāng)爐門體靠自重沿導(dǎo)輪下滑即位后,與爐面板擠壓形成良好的密封,有效防止散熱。 從而造成該退火爐能源利用率低、油料鋪張、對(duì)附近環(huán)境污染、升溫時(shí)間長(zhǎng)、爐體易損等缺陷,為此對(duì)其進(jìn)行改造。 將原臺(tái)車爐曲封體拆除,在臺(tái)車體上增加二道砂封體,采用δ=14mm的A3鋼板及角鋼焊接料焊接而成,臺(tái)車體采用特制高鋁磚砌筑,砌筑時(shí)盡量減少與爐體之間的間隙。 燃燒系統(tǒng)管路改造,因?yàn)殚L(zhǎng)期使用管路老化,爐內(nèi)氣壓不足,故重新布置管道,增加輸油金屬軟管、供氣金屬軟管、燃油調(diào)節(jié)閥、空壓機(jī),增加壓縮空氣管道系統(tǒng)。 |
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